引論:我們為您整理了1篇弱堿三元復合驅產能設計的難點分析范文,供您借鑒以豐富您的創作。它們是您寫作時的寶貴資源,期望它們能夠激發您的創作靈感,讓您的文章更具深度。
1.項目概況
2013年南四區東部弱堿三元復合驅產能建設共規劃注采井625口,其中三元注采井617口(包括采出井316口,注入井301口),注采系統調整井8口(包括3口油井,5口水井),建成總產能28.8×104t/a。新建油井316口,站外采用雙管摻水、熱洗分開集油流程,新建計量間13座,利用已建計量站7座,新建轉油放水站1座,擴改建已建轉油站2座,脫水站1座,配套建設集輸油管道278.817km。新建轉油放水站的返輸氣管道、外輸濕氣管道和污水站及注入站的供氣管道3.5km。新建注入井301口,新建三元注入站4座、三元配注站1座、二元站1座、曝氧站1站;配套建設注水管道、聚合物母液管道及曝氧深度污水管道207.47km。新建深度污水站1座、三元污水站1座,配套建設原水、濾后水管道60km。新建35/6kV變電所1座,已建變電所增容1座,新建外附式變電站9座,新建供電線路,新建變壓器287臺,利舊變壓器16臺。為了滿足產能建設要求,新建單井通道、水泡子井砂石路及泡內采油井場,新建計量間進間路,新建站場的進站路,并維修部分井排路。根據油田產能建設的實際通信需求,本期通信系統工程包含光纖通信傳輸系統、SCADA生產數據傳輸系統、行政及調度電話交換系統、工業電視監控系統、站內配管配線系統、電源及防雷接地系統、光纜線路系統等7個方面內容,配套新建通信光纜線路。新建綜合值班室3座,均按120人有食堂無住宿的標準進行設計。
2.三元復合驅采出液處理困難,電脫水器運行不穩
由于三元復合驅采出液油水乳化程度大,在多元化學劑的作用下,采出液乳化強度更大,界面性質更加復雜,而且高黏性流體從油藏中攜帶大量泥砂和巖石碎屑,采出液中機械雜質和成垢物質增多,極易造成游離水聚結填料容易堵塞。科研設計人員需要通過室內研究、現場攻關,切實研制適合三元采出液的電脫水三相分離器,研制篩選出適應性更強的油水分離劑、優化脫水運行管理和加藥工藝、摸索更合理的脫水溫度,確保三元采出液處理工藝的高效節能和運行平穩。
3.采出液成分復雜,乳化程度大,污水系統易結垢
三元復合驅采出液成分復雜,其中含有大量的懸浮固體(泥沙、有機物,膠質、瀝青質和石蠟等重質油類、膠體)、聚合物、表面活性劑、堿。隨著采出液含水量的升高,堿、表面活性劑和聚合物不斷返出,油水乳化嚴重,導致處理難度加大。污水系統管道結垢淤積比較嚴重,需要定期的進行機械清淤工作,同時酸化、酸洗作業油井投產初期產出液對采出液和采出水處理造成干擾。針對采出液特性,添加破乳劑,實現管道破乳,延長采出液破乳時間;添加消泡劑,消除三相分離器中的泡沫,保障油氣分離效果;添加硫化物去除劑,去除二段原油、摻水管道中的硫化物。添加防垢劑,有效減緩加熱爐、摻水管道結垢現象。集油系統摻水取自污水沉降罐,確保三元淤積物大量減少,大幅度減緩管道結垢、堵塞以及淤積物引起的加熱爐火管變形、穿孔及開焊等嚴重問題。科學預判強堿三元復合驅油井結垢,通過采出液離子變化情況判斷結垢時機,提前進行清防垢措施;通過改進站內流程,解決注入泵結垢問題。
4.三元復合驅采出液中泥沙攜帶量超常規,需要考
慮除沙措施三元復合驅采出液成分復雜,采出液中攜帶大量泥沙,遠超過常規的水驅和聚驅采出液,如果直接進入油氣處理設備,長時間的沉降勢必對設備造成大量沖擊,減少設備有效處理空間,影響油水分離質量,同時也會縮短設備的清淤周期。本工程在轉油脫水站采出液進入油氣分離器前,考慮加設旋流除砂設備,可大幅度延長在用三相分離器的清砂周期,節省清砂費用;提高三相分離器的有效分離空間,延長沉降時間,提高油水分離質量。
5.配注工藝復雜,一次建設費用和運行費高
大慶油田地面配注系統為滿足開發對單井“堿和表活劑濃度固定、聚合物濃度單井可調”的需求,一直采用“低壓三元、高壓二元”配注工藝。由于三元復合驅地面配注及采出系統的結垢問題,一直是近年來地面攻關的重點,目前尚無徹底有效的解決方案。從現場運行來看,地面配注系統結垢主要表現在:注入泵、注入井口、站內及站外工藝管道等部位,尤其是注入泵的結垢造成泵內活動部件的卡阻和磨損,機泵維修周期縮短,影響注入時率。
6.采出液成分復雜,采出液中攜帶大量泥沙
三元復合驅采出液成分復雜,采出液中攜帶大量泥沙,如直接進入油氣處理設備,勢必對設備造成大量沖擊,減少設備有效空間,影響油水分離質量。本工程在轉油脫水站采出液進入油氣分離器前,必須考慮清砂問題。
7.結束語
本文以南四區東部弱堿三元復合驅產能建設項目為例,分析了三元復合驅產能設計過程中存在采出液處理困難,外輸油含水有時超標,污水處理系統運行問題突出等情況,為后期設計提出指導思路。